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數(shù)控機(jī)床維修的處理方法
數(shù)控機(jī)床常采取的處理方法
對(duì)于維修大型進(jìn)口機(jī)床來(lái)說(shuō),對(duì)PLC程序的理解不能完全建立在PLC語(yǔ)句結(jié)構(gòu)和邏輯控制上,更多的是對(duì)機(jī)床的機(jī)械結(jié)構(gòu),以及加工工藝過(guò)程的充分理解、掌握這些對(duì)分析PLC程序往往能起到事半功倍的作用,
直觀法
例1:一臺(tái)德國(guó)MAHO公司生產(chǎn)的五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控鏜銑床,數(shù)控系統(tǒng)為飛利浦系統(tǒng)。在一次傳輸數(shù)控程序中,由于處理不當(dāng),將CPU板的傳輸接口燒壞。將CPU板拆下,仔細(xì)觀察,發(fā)現(xiàn)在RS232接口處有明顯焦糊痕跡。在放大鏡下仔細(xì)觀察,將斷線處重新跳接:并更換一塊8255芯片,最新安裝至機(jī)床上,將機(jī)床參數(shù)輸入,機(jī)床恢復(fù)正常。該CPU板一直運(yùn)行至今,運(yùn)行狀況良好。
自診斷功能分析法
例2:一臺(tái)武漢重型機(jī)床廠生產(chǎn)的16米大立車(chē),在一次加工過(guò)程中突然出現(xiàn)43號(hào)報(bào)警(PLC未準(zhǔn)備好工作)。讀出ISTACK中的故障代碼34,查閱西門(mén)子840C診斷手冊(cè),內(nèi)容為:接口-DMP模塊啟動(dòng)錯(cuò)誤。檢查包括手持單元在內(nèi)的所有DMP模塊,發(fā)現(xiàn)連接地面操縱臺(tái)的DMP模塊底板沒(méi)有上電。查閱電氣圖紙發(fā)現(xiàn)為之提供電壓的一空氣開(kāi)關(guān)跳閘,將其合上故障消失。
系統(tǒng)復(fù)位法
例3:捷克SKODA公司的一臺(tái)數(shù)控鏜銑床,數(shù)控系統(tǒng)為西門(mén)子840C系統(tǒng)。一次加工過(guò)程中出現(xiàn)43號(hào)報(bào)警(PLC未準(zhǔn)備好工作)查閱西門(mén)子診斷手冊(cè),故障原因?yàn)橐话銛?shù)據(jù)接口連接的硬件或軟件故障或者是PLC機(jī)床數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或與用戶(hù)程序不一致。重新上電復(fù)位后,故障現(xiàn)象發(fā)生了改變,數(shù)控系統(tǒng)CSB板(中央服務(wù)板)上PowerLED為綠色而out-puterrLED為紅色。43號(hào)報(bào)警依然出現(xiàn),而機(jī)床X,Y,Z,U,W軸均被封鎖,液壓和靜壓系統(tǒng)不能建立,伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)611D系列均出現(xiàn)報(bào)警情況,分析故障原因認(rèn)為X,Y,Z,U,W軸被封鎖與CSB板輸出錯(cuò)誤有關(guān),進(jìn)入系統(tǒng)總復(fù)位界面將PLC復(fù)位,運(yùn)行NCKPOWERON此時(shí)原存儲(chǔ)在USER/PLC菜單下的ANW-PLG文件被加載,43號(hào)報(bào)警消除,但是CSB板outputerrLED仍然顯示為紅色,其余報(bào)警未消除。分析故障原因,可能是由于上電過(guò)程中機(jī)床數(shù)據(jù)出現(xiàn)混亂而造成還有的能是CSB板硬件本身故障。斷電拆下CSB板進(jìn)行察看,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)燒毀現(xiàn)象,進(jìn)行清潔處理后,重新裝上報(bào)警依然存在。按照西門(mén)子公司提供的總復(fù)位方法,將CSB板撥段開(kāi)關(guān)置于“I”位重新上電,設(shè)定系統(tǒng)時(shí)間/日期,在MDD(機(jī)床數(shù)據(jù)對(duì)話)中加載備份在MMC硬盤(pán)上的機(jī)床數(shù)據(jù),系統(tǒng)恢復(fù)正常.CSB板out-outerrLED紅燈滅,報(bào)警全部消除,液壓系統(tǒng)恢復(fù)正常。但是X,Y,Z,U.W軸依然不能運(yùn)動(dòng),查看信息診斷,發(fā)現(xiàn)SKODA公司編制的一條子程序SPF793沒(méi)有運(yùn)行,將SPF793調(diào)入NCK運(yùn)行該程序,所有故障消除。此次故障的處理過(guò)程為全方位的一次系統(tǒng)裝機(jī),至于SPF793可能是SKODA公司自己編制的裝機(jī)子程序,須運(yùn)行該程序解鎖機(jī)床各插補(bǔ)軸。
PLC程序分析法
數(shù)控機(jī)床最多,最頻繁的故障就是機(jī)床的某些邏輯功能無(wú)法實(shí)現(xiàn)。此時(shí)就需結(jié)合電氣原理圖,PLC程序,液壓原理圖等眾多資料進(jìn)行分析,找出故障所在的原因,對(duì)其部件進(jìn)行維修或者更換,使數(shù)控機(jī)床恢復(fù)正常的工作。
例4:還是上文所說(shuō)的武漢重型機(jī)床廠生產(chǎn)的16米大立車(chē),在使用過(guò)程中突然發(fā)現(xiàn)X軸同油槽大量往外溢油。檢查同油線路并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,查閱電氣原理圖發(fā)現(xiàn)供油的只有X軸定時(shí)潤(rùn)滑和定程潤(rùn)滑兩項(xiàng)。用編成器PG720現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)監(jiān)控,在PB10中發(fā)現(xiàn)控制中間繼電器9KY50的輸出點(diǎn)Q11.4程序如下:
PB1O段5
AT40:裝載T40
LKT030.3;設(shè)置T40的時(shí)間為300秒
SET41;加載至T41
ANT41;裝載T41
LKT002.2:設(shè)置T41的時(shí)間為2秒
SET40;加載至T40
CDB32;調(diào)用DB32塊A(0D0.10;X軸正向運(yùn)動(dòng)信號(hào)0D0.11;X軸負(fù)向運(yùn)動(dòng)信號(hào))
AT40;翻轉(zhuǎn)控制
0T38;上電控制加油潤(rùn)滑=Q11.4;控制9KY50繼電器
此處的PLC控制的含義就足在X軸運(yùn)動(dòng)時(shí),利用T40和T41所沒(méi)置的翻轉(zhuǎn)時(shí)問(wèn)對(duì)輸出Q11.4進(jìn)行控制已達(dá)到定時(shí)潤(rùn)滑的效果。監(jiān)控PLC狀態(tài)發(fā)現(xiàn)邏輯運(yùn)轉(zhuǎn)正常,監(jiān)控9KY50發(fā)現(xiàn)完全按照PLC程序控制進(jìn)行輸出,再檢查液壓電磁閥發(fā)現(xiàn)無(wú)論P(yáng)LC有無(wú)輸出電磁閥都處于常通狀態(tài),也就足說(shuō)任何時(shí)候都打油。拆下9KY50,用萬(wàn)用表測(cè)量,發(fā)現(xiàn)常開(kāi)觸點(diǎn)粘連,更換新的中間繼電器,故障排除。
替換法
例5:一臺(tái)德國(guó)溫加登公司生產(chǎn)的500噸程控沖床,裝有電子凸輪控制器。在一次使用過(guò)程中電子凸輪控制器報(bào)警,內(nèi)容為系統(tǒng)故障,致使整個(gè)機(jī)床癱瘓。將電子凸輪器拆下,發(fā)現(xiàn)其本身具有兩塊一樣的電路板,且一塊電路板上報(bào)警紅色LED指示燈亮,另一塊完全正常,對(duì)調(diào)后故障發(fā)生轉(zhuǎn)移,證明其中一塊硬件有故障,將兩塊板同時(shí)拆下發(fā)現(xiàn)共有8塊可拔插的芯片,對(duì)調(diào)其中的四塊,再次進(jìn)行比較,故障現(xiàn)象沒(méi)有發(fā)生轉(zhuǎn)移,再對(duì)調(diào)剩余的二塊芯片,故障現(xiàn)象發(fā)生轉(zhuǎn)移,至此下去找出有問(wèn)題的芯片。但由于此芯片為EPROM片,將好的EPROM片中的程序利用寫(xiě)片機(jī)寫(xiě)入所購(gòu)買(mǎi)的同類(lèi)型EPROM片,安裝后,故障現(xiàn)象消失。此次故障的排除完全使用的是替換法,逐步縮小故障的范圍,找出故障原因并加以排除。
結(jié)語(yǔ)
總之,數(shù)控機(jī)床的使用期中應(yīng)重視保養(yǎng),重視技術(shù)資料的備份,同時(shí)應(yīng)對(duì)數(shù)控機(jī)床的內(nèi)部系統(tǒng)間的關(guān)聯(lián)進(jìn)行學(xué)習(xí)分析,了解相互間的關(guān)系,以利于維修時(shí)分析是硬故障還是軟故障,提高數(shù)控機(jī)床故障的判斷和維修能力
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